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齐鲁石化:培育装置绿色竞争优势

时间:2021-01-22 14:02:03来源:中国化工报

“现场异味没有了,工作环境更好了,工作绩效也提升了。”近日,刚从现场巡检回来的齐鲁石化烯烃厂芳烃车间班长郑立新说,这些改变都得益于绿色基层创建,现在走在装置区里,有一种自豪感。

绿色行动以来,芳烃车间制订了绿色行动目标和计划,以“绿色低碳”为理念,围绕装置创建绿色品牌进行攻关创新、技改技措,持续提升清洁生产水平,展现绿色化工的新形象。

现场异味没有了

在二季度齐鲁石化公司岗位责任制大检查中,芳烃车间控制室东侧吸附装置有异味,被检查组作为一个问题提了出来。

“有异味就是有泄漏。”芳烃车间技术员马万水坐不住了,在装置区域爬上爬下忙活了一上午,最终在一个塔顶找到了问题根源——安全阀前法兰泄漏。问题找到后,马万水把塔上所有的安全阀法兰都进行了紧固,直到检测仪检测合格后,他才放下心来。

“装置进入运行末期,设备泄漏还是比较突出的。”车间安全总监张忠明介绍说,绿色行动以来,他们对装置区内2万多个密封点进行检测,并依据检测结果对泄漏点实施维修及复测。2020年9月以来,对发现泄漏的53处动、静设备密封点进行了修复。同年11月,针对涉苯机泵机械密封问题,车间制定改造方案,将噪音更小、密封更好的屏蔽泵取代原有的离心泵。

“期间,为鼓励职工发现消除异味,在主控室有一个工厂异味排查治理记录本,职工发现问题可随时进行记录,核实后,对发现问题职工会进行奖励。”张忠明说,虽然奖励额度不大,但职工积极性还是得到了充分调动。

“即使不奖励,我们也会努力去做的。”郑立新说,因为这对企业、对员工都是有益的。

工作绩效提升了

节能降耗,是车间绿色行动创建的一项主要内容,也是持续攻坚创效的一项重要措施。

2020年9月,受市场变化影响,甲苯生产计划较低。芳烃车间通过提高抽提装置一、二分馏单元的生产负荷,提前完成甲苯生产任务后,果断停掉了二分馏单元,通过提高一分馏负荷保证下游装置运行。据测算,二分馏停工期间每小时可节约中高压蒸汽近10吨。他们还通过优化二、三汽油加氢装置和三套抽提运行,节省中压蒸汽和用电量等,实现降本增效。

去年10月,受上游装置检修影响,芳烃装置原料供应不足。车间结合生产实际在做好能耗成本“减法”的同时做好产量的“加法”。停运了制苯单元三套生产装置中产量处理能力较小的二抽提装置,一、三抽提两套装置开足马力,增产边际贡献较高的混苯产品,保证上游装置调和成品油供应。上游装置“口粮”供应正常后,开足马力,及时补足欠产,全月顺利完成了苯类产品生产计划。车间主任李晨说,“一停两高”生产运行模式的实施,实现了降本增产增效。

科技助力绿色行动

依靠科技进步,推行清洁生产,节能、降耗、减污、增效。芳烃车间在绿色基层创建的道路上大步前行。

去年5月以来,在芳烃车间,三加氢节能改造 、储罐罐顶气回收应用、芳烃加热炉低氮燃烧器应用、歧化进料高效换热器应用等多个技改项目同步有序推进

“三加氢项目开车投用6个月来,经测算装置能耗降低35%左右,每月可节省495吨标油。”李晨介绍,采用先进的技术,解决了燃料加热炉不能低负荷调节等问题,蒸汽消耗降幅效果显著。

储罐罐顶气集中回收项目,芳烃25台储罐全部接入回收装置,罐区VOCs排放减少约40吨/年。芳烃加热炉低氮燃烧器应用项目,则有效降低了烟气排放氮氧化物指标,芳烃加热炉烟气实现达标排放。歧化进料高效换热器应用,有效提高了冷端温度,降低加热炉热负荷,降低燃料气消耗,实现节能降耗。

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